调节阀检修关键实力点发表时间:2021-04-18 10:27 调节阀检修关键实力点 案例: 检修名称:调节阀维修 检修内容:210E和710E阀门修复 一. 基本概况:2台阀门长期在装置使用,出现严重内漏,无法满足生产要求、无法正常打开。 二. 检修方式:基地维修。 三. 阀门解体: 1.210E执行机构汽缸密封环老化,软密封阀座损伤,阀板密封面冲刷严重。阀座垫环失去一定的弹性作用,填料需更换。 2.710E执行机构汽缸密封环老化,软阀座密封面多出损伤,阀板一侧密封面冲刷成多条沟状。阀体上下两轴孔上部磨成椭圆,轴的最下端单边磨损有四分之一之多。轴两销钉孔上部磨损严重,上下轴套全部变形损坏,填料需更换。 四.维修方案 1. 210E阀门的执行机构汽缸更换密封环,更换新的填料。对阀板的密封面采用冷焊技术,由于冷焊始终处于常温状态,不产生内应力,无热变形,粘附力和强度很高。配置一专用研具,采用金刚石研磨膏,对阀板的密封面进行粗,精研磨。阀座的垫环长期疲劳使用, 失去了应有的弹性作用,又采取了必要的技术措施,增加一些弹性补偿作用。(软阀座破损无法修复,进行更换) 2. 710E阀门是执行机构汽缸更换密封环,更换新的填料。对阀板进行 堆焊车加工,粗精研磨。阀杆磨损严重,因局部堆焊量大,容易产生焊接变形,加工一新阀杆。轴套变形损伤严重,重新机加工(软阀座破损无法修复进行更换)。 五.修复后阀门压力试验 1. 210E公称通径80,公称压力300磅。标准泄漏量为4 Kg气每分钟服漏量1.08毫升。检修后试验4kg气无泄漏,强压试验50kg水无泄漏。 2. 710E公称通径150,公称压力300磅。标准泄漏量为4Kg气每分钟漏量4.80毫升。检修后试验4kg气无泄漏,强压试验50Kg水无泄漏。 六.阀门检修相关资料及交货 1.控制阀修理检验记录卡。内容包括技术参数、性能测试、调试内容、检查修理内容、备件更换情况、备注等。具体的检修、压水、检验、调试等,有相应的技术人员签字。相关资料甲乙双方各一份。 2.检修的阀门在解体过程中,各部件的损伤情况都进行拍照,我方做了相应存档。 3.更换下的旧件均已提供甲方供参考。 七.总结: 我们以客户为中心,此次在甲方检修经费大都紧张的情况下,我方尽量压缩检修备件更换,在保证质量且不影响阀门现场使用的前提下,坚持以修复为主,必要的备件更换为辅。比如这次210E阀座的垫环,新的备件很贵,机加工也很困难。利用旧件又采取了一些必要的技术措施,解决了问题。210E、710E阀门修复难度都很大,但修复后经检测做到零泄漏。对大修所有品牌的阀门,我们都是采取以检修的方式,达到用户的使用要求。 调节阀检修关键实力点,调节阀检修,衡量一个检修队伍的实力,不在于熟练的更换备件,而是急用户之所急,在没有备件的情况下,以修复为主,而且保证质量。 |